磨機滾動軸承研制與應用
2009-10-29 一、管磨機主軸承采用滾動軸承的開發(fā)應用成果
多年以來水泥工業(yè)用管磨機一直采用滑動軸承(巴氏合金瓦),遼寧省北票市理想機械工程有限公司在多年設計、制造球磨機的基礎上,于1992年開始研究、試制將滾動軸承應用在球磨機的主軸承上,取代了滑動軸承,經(jīng)過十幾年的研究、改革、創(chuàng)新、實踐和應用,已經(jīng)取得了可喜成果。
1.節(jié)電方面。磨機采取滾動軸承,其摩擦系數(shù)由滑動軸承的0.04降到0.0025,降低了近16倍,磨機起動電流減少40%,工作電流減少10%以上,臺時產(chǎn)量的電耗降低10%以上。
2.節(jié)省潤滑油。老式磨機主軸承采用滴油式或油池式潤滑或用稀油潤滑站供油,耗油量大,油站維修量大,事故多,滑動軸承因是面接觸,在正壓力的作用下,油質(zhì)的劣變現(xiàn)象嚴重。滾動軸承為滾動式線接觸,用油量小,油質(zhì)的劣變現(xiàn)象很少,每年只需幾十千克到100千克的潤滑油。
3.采用新型高級優(yōu)質(zhì)甘油潤滑,減掉稀油站設施,節(jié)油量80%~90%。
4.由于原磨機電動機的功率限制,筒體內(nèi)研磨體的填充量根據(jù)實際經(jīng)驗總結(jié)明顯不足。經(jīng)改造后電機的輸出功率有很大的富余,完全可以增加15%~20%的研磨體裝入量,同時改進球磨機前后倉容積,改善襯板和出料篦板結(jié)構(gòu)形狀,可提高產(chǎn)品細度,為此能夠達到既節(jié)省電耗又提高產(chǎn)量的雙重效益。
5.減少因滑動軸承溫度過高停機和因主軸承燒瓦引起停產(chǎn)影響產(chǎn)量的現(xiàn)象。由于電動機輸出功率的降低,所有配電設施、減速機、大小齒輪的使用壽命都會延長。
二、MGU滾動軸承的優(yōu)點
1.球磨機滾動軸承采用的是下半環(huán)形外套圈雙列調(diào)心滾子軸承,它不僅承載能力強,可以滿足球磨機重負荷運轉(zhuǎn)的要求,而且調(diào)心功能可以消除由于制造和安裝累積的誤差引起的電流波動。
2.滾動軸承運轉(zhuǎn)靈活,對提高磨機的傳動效率、減少耗能量,具有顯著的作用。
3.球磨機在運行時,主軸承受的力是向下的,也有較小的軸向和側(cè)向力,沒有向上的力。標準調(diào)心滾子軸承、短圓柱滾子軸承等都能夠承受圓周各位置徑向力。用在磨機的主軸承上時,只是外圈的下半周承受力,上半周處于閑置狀態(tài)。運行一段時間后,整個外套圈會出現(xiàn)偏磨現(xiàn)象。雖然可以經(jīng)常對外套圈圓周方向調(diào)換位置,但是都需要停車、停產(chǎn)才能操作,另外較大的軸承座拆裝都比較困難。所述這種U型軸承體,就解決了上述的問題,它經(jīng)過優(yōu)化設計和制造加工,將軸承的外套圈制成下半環(huán)結(jié)構(gòu)形狀,放置在軸承盒內(nèi),其整體結(jié)構(gòu)上有足夠的動負荷能力,通過軸承和軸承座之間的結(jié)構(gòu)互補,達到滾動軸承較小的耗材,也簡化了加工工藝和縮短了生產(chǎn)周期,使整個軸承體的造價降低。
4.球磨機滾動軸承外形尺寸沒有照搬國家標準,更適合球磨機的使用要求,而且制造成本大大降低,經(jīng)濟適用性更強。
5.實現(xiàn)良好潤滑,延長軸承使用壽命。采用國標雙列調(diào)心滾動軸承時,直徑和幅高都比較大,潤滑油進入滾動體中心時距離長、速度慢,如果軸承盒內(nèi)的油量達不到2/3以上時,就會出現(xiàn)缺油潤滑不良的現(xiàn)象。為此雖然采用了滾動軸承,但是由于潤滑不良,軸承的摩擦系數(shù)仍然很大,起不到降低軸承摩擦阻力矩的作用,也就起不到節(jié)電作用。采用新研制的MGU滾動軸承之后,滾動體的上半圈外露,能夠使?jié)櫥椭苯优c滾動體接觸,潤滑油在軸承盒內(nèi)只要超過50%油位,即可形成良好潤滑,達到節(jié)電和延長軸承使用壽命的良好效果。
6.年末檢修、清洗軸承時非常方便,因為軸承的滾動體和保持架上半圈全部外露,很容易將廢油和雜物都清洗掉。而國標軸承整體的外套圈移動量小,滾動體和保持架不能全部外露,因此不可能將全部的廢油和雜物清洗干凈,會縮短使用壽命。
7.MGU滾動軸承由內(nèi)圈、外圈、保持架和滾動體四大部件組成,可以隨時更換每個部件,彌補了采用老式軸承每壞一個部件就要更換整套軸承的缺點。
三、MGU滾動軸承球磨機在市場中的推廣與應用
1.用于老式磨機改造
桂林獨秀水泥有限公司Ф2.2×7m開流水泥磨,產(chǎn)量不能滿足生產(chǎn)需求。獨秀水泥公司請來了北票市理想機械工程有限公司的技術人員,根據(jù)此磨機的工藝狀況選擇了磨機擴徑改造。原磨機的電機、電控、機械傳動部件、磨機基礎都不變,此種改造只是將原主軸承改為滾動軸承,而后將磨機筒體擴徑至Ф2.4×7m。對這項改造獨秀水泥公司只投入25萬元,卻達到增產(chǎn)30%以上,水泥噸電耗下降7%左右的效果,為獨秀水泥公司提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
2.用于新裝備磨機整機
北京平谷水泥二廠對此項技術非常滿意,2002年該廠新上1條1200t/d旋窯生產(chǎn)線,其中關鍵設備2臺Φ3×12m球磨機采用了滾動軸承技術取得實效。隨后山東煙臺塔峰水泥廠Φ3×12m磨、江蘇鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)光水泥廠Φ3×11m磨、江西贛豐建材公司Φ3×13m、Φ3×9m磨機等多個廠家全部采用滾動軸承先進技術。磨機的裝載量比普通磨提高15%,產(chǎn)量增加10%以上,噸水泥電耗下降3kWh。
3.用戶實例
宛北水泥有限公司從遼寧省北票市理想機械工程有限公司購置了1臺JMQGФ2.2×7.0m軸承磨機,該磨機采用了滾動軸承、雙U形高效襯板、磨內(nèi)篩分、活化強磨裝置、排料控制裝置等一系列先進技術,并于2003年3月投入運行,通過一系列考核,該磨機具有以下優(yōu)點:
①裝載量高:與普通磨機相比提高了3t,現(xiàn)達到36t,運行電流在36A~38A之間。
②產(chǎn)量高:普通磨機一般為25t/h,該磨機Z高可達35t/h,現(xiàn)控制在32t/h,已滿足生產(chǎn)需要。
③節(jié)電:與老式Ф2.2×7.0m普通磨機相比,每天節(jié)電750kWh,全年可節(jié)省電費支出12萬多元。
④啟動時間短:普通Ф2.2×7.0m磨機啟動時間為6~7秒,此臺磨機啟動時間小于4秒,這樣使機械傳動部件和電器配件的壽命也得到了延長。
⑤節(jié)油、節(jié)水:正常運轉(zhuǎn)情況下每天約耗0.1千克鋰基質(zhì)黃油,一年除Z高溫的幾個月,其余時間可不用冷卻水,兩項總計年可節(jié)約費用近萬元。
⑥運行平穩(wěn)、運轉(zhuǎn)率達98%以上、維護工作量小,該磨機不會像老式磨機那樣發(fā)生瓦升溫、研瓦等事故,只需每周加注黃油一次,維護人員少,可實現(xiàn)一人多職,大大降低了勞動強度和人工成本。
宛北水泥公司生料制備系統(tǒng)改造總計投資約72萬多元。生料制備系統(tǒng)改造后,生產(chǎn)能力達到了44萬噸,不僅充分滿足了窯的需要,并且生料噸電耗下降了3kWh,全年可節(jié)電132萬kWh,節(jié)省電費支出66萬多元。僅節(jié)電費用1年可大致收回投資,如加上增產(chǎn)收益,效益更為可觀。
多年以來水泥工業(yè)用管磨機一直采用滑動軸承(巴氏合金瓦),遼寧省北票市理想機械工程有限公司在多年設計、制造球磨機的基礎上,于1992年開始研究、試制將滾動軸承應用在球磨機的主軸承上,取代了滑動軸承,經(jīng)過十幾年的研究、改革、創(chuàng)新、實踐和應用,已經(jīng)取得了可喜成果。
1.節(jié)電方面。磨機采取滾動軸承,其摩擦系數(shù)由滑動軸承的0.04降到0.0025,降低了近16倍,磨機起動電流減少40%,工作電流減少10%以上,臺時產(chǎn)量的電耗降低10%以上。
2.節(jié)省潤滑油。老式磨機主軸承采用滴油式或油池式潤滑或用稀油潤滑站供油,耗油量大,油站維修量大,事故多,滑動軸承因是面接觸,在正壓力的作用下,油質(zhì)的劣變現(xiàn)象嚴重。滾動軸承為滾動式線接觸,用油量小,油質(zhì)的劣變現(xiàn)象很少,每年只需幾十千克到100千克的潤滑油。
3.采用新型高級優(yōu)質(zhì)甘油潤滑,減掉稀油站設施,節(jié)油量80%~90%。
4.由于原磨機電動機的功率限制,筒體內(nèi)研磨體的填充量根據(jù)實際經(jīng)驗總結(jié)明顯不足。經(jīng)改造后電機的輸出功率有很大的富余,完全可以增加15%~20%的研磨體裝入量,同時改進球磨機前后倉容積,改善襯板和出料篦板結(jié)構(gòu)形狀,可提高產(chǎn)品細度,為此能夠達到既節(jié)省電耗又提高產(chǎn)量的雙重效益。
5.減少因滑動軸承溫度過高停機和因主軸承燒瓦引起停產(chǎn)影響產(chǎn)量的現(xiàn)象。由于電動機輸出功率的降低,所有配電設施、減速機、大小齒輪的使用壽命都會延長。
二、MGU滾動軸承的優(yōu)點
1.球磨機滾動軸承采用的是下半環(huán)形外套圈雙列調(diào)心滾子軸承,它不僅承載能力強,可以滿足球磨機重負荷運轉(zhuǎn)的要求,而且調(diào)心功能可以消除由于制造和安裝累積的誤差引起的電流波動。
2.滾動軸承運轉(zhuǎn)靈活,對提高磨機的傳動效率、減少耗能量,具有顯著的作用。
3.球磨機在運行時,主軸承受的力是向下的,也有較小的軸向和側(cè)向力,沒有向上的力。標準調(diào)心滾子軸承、短圓柱滾子軸承等都能夠承受圓周各位置徑向力。用在磨機的主軸承上時,只是外圈的下半周承受力,上半周處于閑置狀態(tài)。運行一段時間后,整個外套圈會出現(xiàn)偏磨現(xiàn)象。雖然可以經(jīng)常對外套圈圓周方向調(diào)換位置,但是都需要停車、停產(chǎn)才能操作,另外較大的軸承座拆裝都比較困難。所述這種U型軸承體,就解決了上述的問題,它經(jīng)過優(yōu)化設計和制造加工,將軸承的外套圈制成下半環(huán)結(jié)構(gòu)形狀,放置在軸承盒內(nèi),其整體結(jié)構(gòu)上有足夠的動負荷能力,通過軸承和軸承座之間的結(jié)構(gòu)互補,達到滾動軸承較小的耗材,也簡化了加工工藝和縮短了生產(chǎn)周期,使整個軸承體的造價降低。
4.球磨機滾動軸承外形尺寸沒有照搬國家標準,更適合球磨機的使用要求,而且制造成本大大降低,經(jīng)濟適用性更強。
5.實現(xiàn)良好潤滑,延長軸承使用壽命。采用國標雙列調(diào)心滾動軸承時,直徑和幅高都比較大,潤滑油進入滾動體中心時距離長、速度慢,如果軸承盒內(nèi)的油量達不到2/3以上時,就會出現(xiàn)缺油潤滑不良的現(xiàn)象。為此雖然采用了滾動軸承,但是由于潤滑不良,軸承的摩擦系數(shù)仍然很大,起不到降低軸承摩擦阻力矩的作用,也就起不到節(jié)電作用。采用新研制的MGU滾動軸承之后,滾動體的上半圈外露,能夠使?jié)櫥椭苯优c滾動體接觸,潤滑油在軸承盒內(nèi)只要超過50%油位,即可形成良好潤滑,達到節(jié)電和延長軸承使用壽命的良好效果。
6.年末檢修、清洗軸承時非常方便,因為軸承的滾動體和保持架上半圈全部外露,很容易將廢油和雜物都清洗掉。而國標軸承整體的外套圈移動量小,滾動體和保持架不能全部外露,因此不可能將全部的廢油和雜物清洗干凈,會縮短使用壽命。
7.MGU滾動軸承由內(nèi)圈、外圈、保持架和滾動體四大部件組成,可以隨時更換每個部件,彌補了采用老式軸承每壞一個部件就要更換整套軸承的缺點。
三、MGU滾動軸承球磨機在市場中的推廣與應用
1.用于老式磨機改造
桂林獨秀水泥有限公司Ф2.2×7m開流水泥磨,產(chǎn)量不能滿足生產(chǎn)需求。獨秀水泥公司請來了北票市理想機械工程有限公司的技術人員,根據(jù)此磨機的工藝狀況選擇了磨機擴徑改造。原磨機的電機、電控、機械傳動部件、磨機基礎都不變,此種改造只是將原主軸承改為滾動軸承,而后將磨機筒體擴徑至Ф2.4×7m。對這項改造獨秀水泥公司只投入25萬元,卻達到增產(chǎn)30%以上,水泥噸電耗下降7%左右的效果,為獨秀水泥公司提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
2.用于新裝備磨機整機
北京平谷水泥二廠對此項技術非常滿意,2002年該廠新上1條1200t/d旋窯生產(chǎn)線,其中關鍵設備2臺Φ3×12m球磨機采用了滾動軸承技術取得實效。隨后山東煙臺塔峰水泥廠Φ3×12m磨、江蘇鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)光水泥廠Φ3×11m磨、江西贛豐建材公司Φ3×13m、Φ3×9m磨機等多個廠家全部采用滾動軸承先進技術。磨機的裝載量比普通磨提高15%,產(chǎn)量增加10%以上,噸水泥電耗下降3kWh。
3.用戶實例
宛北水泥有限公司從遼寧省北票市理想機械工程有限公司購置了1臺JMQGФ2.2×7.0m軸承磨機,該磨機采用了滾動軸承、雙U形高效襯板、磨內(nèi)篩分、活化強磨裝置、排料控制裝置等一系列先進技術,并于2003年3月投入運行,通過一系列考核,該磨機具有以下優(yōu)點:
①裝載量高:與普通磨機相比提高了3t,現(xiàn)達到36t,運行電流在36A~38A之間。
②產(chǎn)量高:普通磨機一般為25t/h,該磨機Z高可達35t/h,現(xiàn)控制在32t/h,已滿足生產(chǎn)需要。
③節(jié)電:與老式Ф2.2×7.0m普通磨機相比,每天節(jié)電750kWh,全年可節(jié)省電費支出12萬多元。
④啟動時間短:普通Ф2.2×7.0m磨機啟動時間為6~7秒,此臺磨機啟動時間小于4秒,這樣使機械傳動部件和電器配件的壽命也得到了延長。
⑤節(jié)油、節(jié)水:正常運轉(zhuǎn)情況下每天約耗0.1千克鋰基質(zhì)黃油,一年除Z高溫的幾個月,其余時間可不用冷卻水,兩項總計年可節(jié)約費用近萬元。
⑥運行平穩(wěn)、運轉(zhuǎn)率達98%以上、維護工作量小,該磨機不會像老式磨機那樣發(fā)生瓦升溫、研瓦等事故,只需每周加注黃油一次,維護人員少,可實現(xiàn)一人多職,大大降低了勞動強度和人工成本。
宛北水泥公司生料制備系統(tǒng)改造總計投資約72萬多元。生料制備系統(tǒng)改造后,生產(chǎn)能力達到了44萬噸,不僅充分滿足了窯的需要,并且生料噸電耗下降了3kWh,全年可節(jié)電132萬kWh,節(jié)省電費支出66萬多元。僅節(jié)電費用1年可大致收回投資,如加上增產(chǎn)收益,效益更為可觀。
