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立式機組水導油軸承跑油分析及處理策略

2007-01-05
(張軍華 汪元林 何勇) [摘 要]齊溪水電站歷經10多年的運行,主軸密封處被磨損,漏水量增大,在一定運行工況下,頂蓋上的水滿過用以固定2塊止水鏡板合縫凸起的加強筋時,機組轉動,該加強筋就相當于水泵轉動的葉輪,在水導軸承內不斷地抽真空,當真空度達到一定值時,水導的油就被沿軸套處吸出,出現跑油。處理時采取在止水鏡板底座下墊4mm橡皮,提高止水鏡板底座高度,避開主軸被磨損部位,以加強主軸密封,并在頂蓋上打一個直徑為12mm的孔,加大排水量使頂蓋上積水不多即可。圖1幅,表1個。 [關鍵詞]主軸磨損 真空度 水導油軸承 跑油 1 電站概況 浙江省開化縣齊溪電站位于錢塘江南源,水庫集雨面積182.65km2,是一項具有灌溉、防洪、發電為一體的綜合性水利工程。庫容為3 800萬m3,Z高水位為海拔290m,死水位為266m。電站裝機2×5000kW+2×1 250kW,其中1、2號大機組是由杭發廠生產的水輪機型號為HL200-LJ-100,它投產于1987年;3、4號機組為臥式機組,投產于1997年7月。 2 問題及初步分析 2000年度對齊溪電站2臺5000kW機組進行提高出力15%的論證。經對水工設施及機電設備的分析論證,用提高功率因素及控制定子電流的方法提高出力,得到了省水利專家和設計部門的認可;并經省水科院在現場超15%的負荷(5 800kW)下對機組各種參數進行測試,完全滿足安全運行要求,能安全可靠連續運行。在不增加一分投資的情況下,把齊溪電站2臺5000kW的機組各提高出力15%,為電站創造了良好的效益。 此項目獲衢州市科技成果三等獎。 但在超負荷運行時,也發現了2臺機水導漏水增大了些,且頂蓋下壓力值增大。 不久,2臺機超15%負荷運行時,2號機發“油槽油位過低”信號,出現水導跑油且頂蓋上積水很深,分析是水導密封變差、漏水量增大所致。因此更換水封橡皮板和主軸O型密封圈,然后開機,但漏水量未減少多少;過了10幾個小時后又出現了跑油現象。事隔不久1號機同樣出現類似的情況。 因此要徹底消除水導跑油問題必須進一步查找原因,然后對癥下藥。 1)查找漏水增大原因? 水導漏水增大與水導密封有關。水導有3道密封:①迷宮環密封;②主軸上的O型密封圈密封;③水封鏡板密封。 通過對水輪機水導部分進行解體檢查,發現主軸密封橡皮圈把主軸磨進1條1.5mm深的凹槽、水封鏡板也有磨損。 同時查閱在各種負荷下頂蓋下的壓力值(見表1):