原始毛坯鋼球熱軋方法改進
2009-07-17 目前,直徑25.4mm以上的鋼球一般采用熱軋方法,原因是熱軋鋼球毛坯無環帶,纖維組織分布較為合理。但是原有的熱軋方法存在一定問題。如:
(1)原有的熱軋加工方法是將若干根11.2m長的棒料,用人工夾住后,移放到箱式加熱爐內擺放后加熱。加熱到85O℃時進行保溫,然后再由人工用鉗子將熱料夾出移放人旋轉的軋輥中進行軋制成型。這種方法,在加熱過程中極易造成氧化層過厚、棒料受熱彎曲等問題。
(2)在取出棒料的過程中,由于爐溫隨開啟爐門時間的延長急劇下降,經常造成后期取出的棒料溫度過低,到Z后幾根棒料取出時,由于溫度低于工藝規定,往往會對軋輥壽命產生嚴重影響,同時對限位的刀板損壞更為嚴重。
(3)原有的機床人料方式是從聯桿中人料,其危險性較大,勞動強度也較大。
(4)機床調整時間長,有時換一次規格需要很長時間。從各方面考慮,原始的加工方法非常需要給予改進。
改進措施:
1、加熱方法的改進,取消箱式加熱爐,采用中頻加熱。采用中頻加熱,能使棒料加熱的溫度始終保持在850℃左右。若出現軋球機臨時中停,中頻加熱爐具有自動控溫裝置,也能保證棒料維持在工藝規定的溫度范圍以內。如果出現中停時間過長,還可以關掉電源,此時Z多使一根鋼料受到一定的影響。
2、自行設計上料架、入料架,只需操作者將棒料用吊車運送到上料架上即可完成上料,無需人工上料、夾料,節約了工時和工人的體能。
3、水路改進,將軋球機的冷卻水和中頻加熱爐用水分開使用,使中頻加熱爐水質得到保證,延長了加熱爐工作時間,同時也減少了更換水的次數。
4、機床方面改進,(1)取消原有機床,換用新式軋球機。(2)電機功率從原來的lOOkW降低到37kW,能源上更為節約。(3)改進后軋輥轉速為70r/min,保證了生產效率。5、工裝改進,將刀板增加了兩個溝槽,此處是軋球坯前后尾巴形成的位置,改變了原來將刀板一律磨成2.8mm厚度的方法,從而提高了刀板的強度,增加了刀板的使用壽命。(金達)
(1)原有的熱軋加工方法是將若干根11.2m長的棒料,用人工夾住后,移放到箱式加熱爐內擺放后加熱。加熱到85O℃時進行保溫,然后再由人工用鉗子將熱料夾出移放人旋轉的軋輥中進行軋制成型。這種方法,在加熱過程中極易造成氧化層過厚、棒料受熱彎曲等問題。
(2)在取出棒料的過程中,由于爐溫隨開啟爐門時間的延長急劇下降,經常造成后期取出的棒料溫度過低,到Z后幾根棒料取出時,由于溫度低于工藝規定,往往會對軋輥壽命產生嚴重影響,同時對限位的刀板損壞更為嚴重。
(3)原有的機床人料方式是從聯桿中人料,其危險性較大,勞動強度也較大。
(4)機床調整時間長,有時換一次規格需要很長時間。從各方面考慮,原始的加工方法非常需要給予改進。
改進措施:
1、加熱方法的改進,取消箱式加熱爐,采用中頻加熱。采用中頻加熱,能使棒料加熱的溫度始終保持在850℃左右。若出現軋球機臨時中停,中頻加熱爐具有自動控溫裝置,也能保證棒料維持在工藝規定的溫度范圍以內。如果出現中停時間過長,還可以關掉電源,此時Z多使一根鋼料受到一定的影響。
2、自行設計上料架、入料架,只需操作者將棒料用吊車運送到上料架上即可完成上料,無需人工上料、夾料,節約了工時和工人的體能。
3、水路改進,將軋球機的冷卻水和中頻加熱爐用水分開使用,使中頻加熱爐水質得到保證,延長了加熱爐工作時間,同時也減少了更換水的次數。
4、機床方面改進,(1)取消原有機床,換用新式軋球機。(2)電機功率從原來的lOOkW降低到37kW,能源上更為節約。(3)改進后軋輥轉速為70r/min,保證了生產效率。5、工裝改進,將刀板增加了兩個溝槽,此處是軋球坯前后尾巴形成的位置,改變了原來將刀板一律磨成2.8mm厚度的方法,從而提高了刀板的強度,增加了刀板的使用壽命。(金達)
